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第7701期:第06版 陕煤二版

陕化公司煤浆浓度提升创历史新高

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当前,陕化公司围绕生产装置不断优化运行指标,使煤浆浓度提升到6 2 .8 %以上,创历史最好水平,为合成氨系统稳定高效运行创造有利条件。

控制原料煤粒度,满足煤浆提浓要求。该公司从原料煤进仓入手,严把进煤质量关,对来煤煤种、硬度、粒度、灰分、含水量严格筛选,从源头上防止不合格煤种进入系统,满足煤浆提浓要求。

优化磨机磨棒级配,改变煤浆粒度分布。技术组经过调研,对磨机内部磨棒级配进行调整,把原来的磨棒由6 5 锰改为M 4 5 ,提高了磨棒的硬度,并增加磨棒重量,定期给磨机补加钢棒,从而提升了磨机制浆能力,达到了煤浆粒度分布要求。

改变磨机密封方式,稳定煤浆浓度。以前磨煤机筒体采取螺栓加胶垫的方式密封,而胶垫易老化,检修频次高,磨机运行周期短。经过技术组研究讨论,胶垫改用填料,不仅密封效果好,而且密封时间长,有效减少了磨机检修频率,延长了磨机运行周期,提升了磨机制浆能力,稳定了煤浆浓度。

改进煤浆添加剂,增强煤浆提浓。该分厂技术人员及时调整添加剂材料配比及严格把控用量,确保煤浆粘度符合工艺指标,增强装置产出合格煤浆的能力。同时,通过对磨机滚筒筛末端实施增加挡板改造,提高煤浆挂浆,增加回流装置,对煤浆进行二次研磨,提供小粒度煤浆等手段,保证高浓度煤浆产出。

通过以上举措,生产装置煤浆浓度从2 0 2 0 年的6 2 .0 % 提升到6 2 .8 % 。 截至目前,水煤浆浓度持续稳定在6 2 .8 %以上的新水平。伴随煤浆提浓,气化炉煤浆反应效率明显提高,产气量随之提升,合成氨日产连创新高,为确保生产系统全年高效稳产奠定了基础。 (张铁静)

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