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第7784期:第06版 陕煤二版

涌鑫矿业公司选煤厂

“小角度”提升“大效益”

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本报讯  二季度以来,涌鑫公司选煤厂以质量效益为中心,通过对工艺及设备进行优化改造,取得了精煤回收率提升4.6%的喜人成绩,以真抓实干为践行提质增效交出了一份满意“答卷”。

据悉,在该厂以往原煤入仓转载环节中,由于701块煤转载皮带机头溜槽角度不适,导致大块煤入仓破损率高,极大影响了精煤回收率。加之溜槽宽度不够,很容易造成余煤堆积,影响煤流输送。

“问题出现了就不能抛之脑后,在当前稳煤价、保供应的政策下,我们只有把煤质控好、控稳才是经营之道,也是取胜之道。”涌鑫选煤厂厂长任双换说,“为此,我们厂技术人员通过多方‘会诊’后接下了这个任务。大家经过多次试验论证,最终把溜槽倾角由45度调整为55度,同时在原有基础上将溜槽增宽40厘米,所有问题就迎刃而解了。”

通过对溜槽倾角优化调整后,倾角变化改变了煤流落料方向,减少了块煤入仓破损率,块煤回收率由改造前的73%提升到86.5%,精煤回收率也较以往提高了约4.6%,月均多回收精煤5000余吨。而对溜槽的合理加宽,还有效解决了以往余煤堆积的问题。

一招鲜未必吃遍天。在修炼创新创效“内功”的同时,该厂紧扣市场“脉搏”,锚定产品需求,将混精煤的下限由13mm调整至10mm,进一步优化混精煤的产品结构。同时,把原煤分级筛振幅由15mm调整至17mm,减少筛孔堵塞现象,提高原煤筛分效果,实现了产量与质量双提升。

只有做好煤质管理“尺寸之功”,才能博取经济效益“点滴之利”。今年以来,在全员创新创效的滚滚浪潮下,涌鑫公司选煤厂广大干部职工集智聚力、攻坚克难,完成全员创新项目16项。其中,溜槽小角度改造、精煤筛板优化调整等“小改造”更是极大地优化了生产工艺,提升了经济效益,为企业洗选效率和产品质量的稳步提升奠定了坚实基础。(高晓邦  汤凡)

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